如(rú)今利用系统(tǒng)软件,对离心式(shì)通风机叶轮的气动优化进行设计,优化了原叶片的(de)弧线,提高了叶轮的绝热效率,进行了三种不同的优化方法(fǎ),并用单变量法比较了解了不同优(yōu)化方法(fǎ)的优化效果,因此在进行(háng)优化之后,使其绝热效率有不同程度(dù)的提高,有效地削弱了流动分离,降低了流动损(sǔn)失,如何对离心(xīn)式通风机叶轮进行优化设计?

通过(guò)科学合理的设计,使其不同程度地改善了流动条件,因此其实(shí)践结果表明,数值气动优(yōu)化方法(fǎ)对改(gǎi)善叶片气动性能(néng)是(shì)有效(xiào)的,不同优(yōu)化方法(fǎ)的(de)优化结果不同,表明参数化方法和最优操作点的选择中,对其优化结果有重要影响,并且使离(lí)心式通风机(jī)的优化设(shè)计中,首先,用理论方法对离心式通风机进行参数化设(shè)计,然后,利用专业软件进行几何建模,最后,利用计算流体(tǐ)力学软件,对离心式通风机内部流场(chǎng)进行了解。
为了提高风机的效率(lǜ),并且在优化后,离心(xīn)式通(tōng)风机内(nèi)部流场明显(xiǎn)改善,使设备的使用效率提高,并了解到不同叶型风机的工程实用价(jià)值,在确定最佳运动(dòng)和结构参数的基础上,给出了适应离心式通风(fēng)机位置参(cān)数变(biàn)化的具体方案,验证测试结(jié)果表明(míng),该方案满足清洗性能要(yào)求。
由于,对离心式通风机进(jìn)行(háng)了解,对原蜗壳外周设计进行了(le)修正,新蜗壳型线(xiàn)应用于原风机后,以再(zài)次进行数值模拟实验,其结果表明其性(xìng)能有所(suǒ)提高,通过对(duì)改造前后蜗壳内气流的对比,并且了解了影响离心(xīn)式(shì)通风机性能的内部因素。